近年来,由于国内棉花市场疲软,客户对皮棉的质量要求也愈加严格,而棉农对无三丝管理意识薄弱,导致交售的棉花中带有或多或少的三丝。棉花中铁丝、木棒、钉子等大三丝,易损坏皮辊、滚刀、定刀等生产配件,增加起火隐患,降低皮棉品质,传统人工挑拣三丝的方式已无法持续供应车间加工。为尽可能地在各个环节杜绝三丝,达到有效控制三丝的目的,中棉集团阿瓦提棉花产业化有限公司于2015年10月成立了质量监管QC小组。
为了提升棉花的质量,小组通过调查研究,运用科学方法,查找分析原因、制定对策,通过小组的反复试验、研究,最终选定在自动喂花机口上增加人工挑拣三丝设备,但在实践中出现了配棉不均、设备构造不合理等问题。根据第一代三丝平台使用过程中发现的问题,通过总结经验教训,经讨论和反复试验,对三丝平台进行了重新设计,做了二次改造,即在自动喂花机与清花机之间加装加宽延长人工挑拣三丝平台。 第二代三丝平台在经过一个轧季的使用后,验证了清除三丝效果明显,籽棉中三丝含量大大减少,大长三丝基本杜绝,从而也降低了如铁丝、木棒、钉子之类的大三丝对皮辊、滚刀、定刀等配件的损伤,极大地减少生产成本,提高了生产效率,同时避免了因大三丝进入而造成的起火情况。三丝含量的减少,也提高了皮棉的品质,达到了预期目标。
通过此次QC小组活动,QC小组成员运用TQC知识发现问题、分析问题,并有效地改善问题,不仅成功有效控制了三丝,皮棉品质得到大幅提高,引入了较多的优质棉花,为公司带来了实质的经济效益,同时也增强了QC小组的团队协作能力,提高了小组成员各方面的综合水平。