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2009年2月3日  新闻热线 010-63744178 放大 缩小 默认  
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冒险排除故障 中毒身亡


  事故经过

  某钢厂炼铁高炉工刘某在工作时发现炉料经过皮带溜槽时被卡住,未能进入炉内,造成跑料。刘某发现后立即停了皮带溜槽,并与另一名当班人员王某到炉顶排除故障。两人到炉顶后,王某右脚蹬平台,左脚跨在受料斗边缘上,右手扶住栏杆立柱,用左手去扒卡住的炉料;刘某则在后拉住王某的右臂衣袖。当物料被扒下落入受料斗的同时,王某因煤气中毒身体发软也倒向受料斗。刘某用力拽拉,但还是没有拉住。事故发生时由于炉顶煤气浓重,烟尘太大,一时无法施救。刘某立即通知当班人员采取休风通蒸汽措施,约半小时后王某才被拉上来送往医院,但是因中毒时间过长,经抢救无效死亡。

  事故原因

  1、高炉炉顶输送物料的溜槽由于长时间使用,造成其表面凹凸不平而形成堵料,值班人员只能进入高浓度煤气危险区域排除故障,进行危险作业。

  2、规章制度执行不严。按《高炉安全操作规程》有关规定,溜槽堵料后应由白班处理,夜班不得处理。处理过程中必须戴防毒面具,使用专用的钩子处理。但车间班组为追求经济效益,实际工作中只要堵料,不管白班、夜班均要求处理,现场也未配备防毒面具、专用钩子。

  3、各级领导安全意识淡薄。在这起事故发生之前,皮带溜槽堵料情况已经时有发生,当班人员多次向有关部门反映均未引起重视,未能及时维修更换,留下严重的事故隐患。 

  防范措施

  在这起事故中未能及时解决堵料的技术问题是事故发生的主要原因,堵料的发生又是由于溜槽表面凹凸不平造成的。为防止事故的再次发生,企业必须制定溜槽检修维护制度,超过使用周期的应及时更换,保证设备正常运行,从而杜绝堵料。如果由于工艺因素,客观条件不能完全杜绝堵料时,企业可在需要操作的地方尽可能采用自动化操作系统取代人工操作,减少进入危险区域的人员。同时,应在排除故障的危险区域设置有效的防毒面具、铁钩,供操作者在排堵料过程中使用。 

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