事故经过
1、某化工厂车间在进行重氮生产,当班的4名操作人员接班,在上班制得亚硝酰硫酸的基础上,将重氮化釜温度降至二十五摄氏度,之后向重氮化釜中加入反应物1350克,加料结束后,打开夹套蒸气对重氮化釜内物料加热至37摄氏度,后关闭蒸气阀门。按工艺要求,保温温度应在35摄氏度左右,上下浮动不超过2度,保温时间4-6小时。
2、半小时后,当班人员发现重氮化釜冒出黄烟,温度仪显示温度已达70摄氏度,在向车间报告的同时,操作工赶忙将重氮化釜夹套切换为冷冻盐水。几分钟后,重氮化釜内温度达到了100摄氏度,车间立即启动应急预案,要求所有人员立即撤离。消防车很快赶来,用消防水向重氮化釜喷水降温。
3、抢救过程中重氮化釜爆炸,造成抢险人员8人死亡,2人重伤,3人轻伤,厂房被炸毁。
事故原因
操作人员没有将加热蒸气阀门关到位,造成重氮化釜在保温过程中继续加热,釜内重氮盐剧烈分解,发生化学爆炸,这是发生爆炸的直接原因。施救者连最起码的防范措施和规范运作都出现失误,说明该厂安全生产教育培训工作缺乏有效性和针对性,重氮化釜岗位操作规程不完善,缺乏针对性应急措施。应急预案在实施过程中也存在重大隐患,应急指挥和救援处置不当,施救不当反帮倒忙造成死伤多人惨剧发生,这些都是事故的重要原因。
防范措施
该化工企业属于危险性生产企业,安全教育是企业安全生产的基础,必须强化员工的安全教育和技能培训,以提高职工安全自保意识,加强安全管理,严格执行和修订安全操作规程,制定行之有效和有针对性的应急救援预案,并确保在实施中的正确执行和监督到位。(苗 杰编绘)