3上一篇  下一篇4 2010年7月27日  新闻热线 010-63744178 放大 缩小 默认  
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安全科技


  近日,淮北矿业石台矿对NU17-650闪光对焊机进行技术改进后,直接将两节需要对接的矿用工字钢等工件,通过对焊接处表面氧化、将凸起不平处闪光去掉、将工件端面热塑化,再迅速加一顶锻力使焊接两端面渗熔接。焊接的产品,强度高,致密性好,无假焊,无夹渣,无气孔,符合矿井安全使用标准,每年可为企业节省大量劳动力和材料资金投入。图为7月16日工人正在焊接工字钢。  王笑蕴 摄 

 

  济能发集团安居煤矿:副井壁后注浆效果明显

  近日,历时一个多月的安居煤矿副井井筒壁后注浆堵水施工顺利结束。经测水,井下淋水总量已从注浆前的71.5m3/h降至26.2m3/h,壁后注浆效果明显。

  安居煤矿副井井深度1008m,井筒直径6.0m,现已施工至垂深-840m处。5月中旬,井下实测总淋水量为71.5m3/h,不仅影响工程质量和生产安全,还制约着正常的井筒掘砌速度。为减少施工影响因素,筹建处决定对垂深-350m~-815m段高经行壁后注浆工作。

  为做好井筒的壁后注浆堵水工作,筹建处首先选择专业注浆队伍负责此次井筒注浆施工,为堵水工作打下基础,然后合理安排注浆施工工艺,根据井筒出水情况,将注浆工作分为两个阶段进行,即上行式浅孔注浆和下行式深孔注浆。再新型注浆材料,在原有普通水泥、超细水泥、化学浆、水玻璃的基础上,选用了新型的氯化钙进行配合使用。最后加大注浆施工管理力度,筹建处对注浆施工实行现场24小时跟班管理,对井筒注浆效果、井壁、注浆材料和注浆管进行观测统计,保证施工质量。

  目前,副井井筒在完成壁后注浆后,已转入下一段高的工作面预注浆工作。本次工作面预注浆是该井筒的最后一次工作面注浆,注浆完成后将直接掘砌至井底。

  (时培立 刘冬 徐波)

  塔河采油二厂:小技改让抽油机不“翻抽”

  7月25日,塔河采油二厂完成了对17台16型游梁式抽油机曲柄销子总成的技术改造,彻底消除此类型抽油机“翻抽”隐患。

  今年计划产油291万吨的该厂,目前动用特超稠油和超深油层。在对超稠、超深油井的抽油机隐患排查工作中,发现16型游梁式抽油机在很大的交变载荷中会导致曲柄销锁紧失效,造成抽油机“翻抽”事故。

  游梁式抽油机工作时,曲柄与连杆的传动连接通过曲柄销子来完成的,其各个动力传动部分承受很大的交变载荷,该厂技术人员认为目前16型游梁式抽油生产载荷及载荷变化幅度大都可造成曲柄销松动、脱落;另外安装、调参时,如果十字螺母不可靠紧固,或者锥套接触面未彻底清洁,也可造成曲柄销脱落。如曲柄销锁紧失效,将导致曲柄销脱落,引起尾轴、小横梁及连杆坠落,造成抽油机损坏,影响原油生产。

  为此该厂与生产厂家结合,通过加大曲柄销压盖厚度,增加压盖螺丝直径,加装锁紧键等三项措施,对曲柄销锁紧装置进行升级改造,彻底根治了因曲柄销子退扣而造成抽油机翻抽事故的发生。

(张明江 刘正江)

  铁煤集团大隆矿:

  改造副井下操车系统除隐患

  铁煤集团大隆矿副井下操车系统原为链式推车机,存在推车范围小、推车爪达不到罐内,并且系统外平台只有一道阻车器,闭锁不完全,工作效率、安全系数低,不利于安全生产的弊端。

  为此,该矿组织技术人员进行科技攻关,对原有的操车系统进行了技术改造。将原有的电动机配合减速机运行推爪改为液压马达控制,在原有阻车器的基础上,增加一道阻车器,形成前后阻车器相互闭锁,并将原有的钢轨由24KG/M更换成38KG/M钢轨。新的操车系统具有推车运行距离长,井口阻车器安全系数高,钢轨强度大,适合运输大件矿车的特点。省却了罐笼内矿车人力推出的环节,消除了人力推车容易造成人身伤害的安全隐患。 

 (薄巨宝)

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