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洋丰集团循环经济创高效


  洋丰集团每年利用工业废料生产盐酸15万吨、铁粉4.5万吨、氟硅酸钠500吨,使之成为其他工业原料;利用余热发电11000万千瓦,仅此一项,每年就可节约电费3000多万元。遵循科学发展观,走可持续性发展之路,洋丰集团走出了一条自己的循环经济发展之路。

  变废为宝靠技改

  为降低企业经营成本,近年来,洋丰积极引进新工艺、新设备,合理利用废气、废渣,实现资源综合利用。2006年5月,装机容量13000千瓦的余热发电设备正式运行,一年内共发电11000万千瓦,占洋丰股份有限公司总用电量的88%。与此同时,该公司还对7台燃煤空气换热炉进行改造,将原来需要热值高、价格贵的烟煤改为低价值的劣质煤,使每吨肥的煤耗降低0.02千克,每年可节约优质烟煤20万吨。

  实施技术革新,大大提高了企业设备和生产工艺的科技含量,公司目前的产品质量在国内同行中处于领先地位,因生产成本降低,大大增强了产品在市场上的竞争力。

  企业发展靠人才

  学到的知识可以不用,但没有知识就用不成。早在1994年,集团高层就认识到人才对企业发展的重要性。第二年,在洋丰发展的关键时期,企业广募人才,先后引进了近10名技术、财会、管理等方面的专业人才,给他们高薪待遇。随后几年,企业根据发展的需要,又先后在全省范围内引进化工、机械、仪表、环保、会计、经济、政工等专业人才42名,其中高级职称8人,中级职称13人。这批人才来到洋丰后,企业在几年间跃为荆门市工业龙头老大,技术和生产工艺居于全国同行业的领先地位。

  在做好人才引进工作的同时,洋丰还注重提高现有员工的素质。该公司成立了培训部,每年对全公司员工进行人平不低于40个课时的素质轮训;还根据生产经营需要,选派职工到大专院校、科研院所进修或到其他厂家走访、交流,让他们开阔视野,拓展思维,成为适应现代企业发展和技术进步的有用之材。

  转产高浓度复肥赢得竞争主动

  1999年前后,进口高效磷复肥进入中国市场,很快受到农民欢迎。当时,国内也仅有少数几家企业开始上复合肥项目。洋丰当时还不具备上马高效磷复肥的能力,资金和技术因素均有困难。放弃吧,但管理学的路径原理却说:我选择的路径对了,大多数人选择错了,我就有钱赚;大多数人选择的路径对了,而我选择错了,我就可能血本全无;我和多数人一样选择的投资路径对了,我只可能饱肚子。经过慎重考虑,洋丰决定迎难而上,上马年产20万吨的硫酸钾复合肥项目。

  为了上硫酸钾项目,同时也是为了节省征地费用、保护环境和降低能耗,洋丰集团决定炸掉年赢利可达上千万元的钙镁磷肥厂,在其废墟上建设硫酸钾复合肥厂。此后连续几年,在增加硫酸钾生产线的同时,新上尿基复合肥、磷酸一铵等新品种,领导国内复合肥生产潮流。

  新产品新技术开发,永远是企业与产品发展的活力之源。高塔造粒是复合肥的最新生产工艺,该工艺一经问世,2006年,洋丰集团即在山东菏泽建设了年产70万吨的高塔造粒装置,今年,该公司又在石桥驿建设了年产10万吨的高塔造粒装置。紧追新潮流,收获的不仅是丰厚利润,更重要的是占领了市场,赢得了竞争的主动权。

  从单质肥到复合肥,从低浓度向高浓度肥料转变,是中国农民用肥的一次革命,是中国农业与国际接轨的一次大跨越。湖北洋丰股份有限公司正是抓住了这次机遇,实现了企业的扩张与自我超越的历史性变革。   (刘 斌  钟 涛

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